서 론
열교환기
2.1 진동시험
Table 1.
Item | Value |
---|---|
Frequency [Hz] | 15 ∼ 2,000 |
Acceleration [g] | 13.49 |
Test axis | X, Y, Z |
Test time [min. per axis] | 60 |
Table 2.
Item | Value |
---|---|
Frequency [Hz] | 5 ∼ 2,700 |
Max. acceleration [g] | 100 |
Max. displacement [mm] | 76 |
2.2 파손 원인 분석
2.2.1 SEM
2.2.2 피로시험
2.2.3 유한요소해석
Table 3.
Table 4.
Mode | Natural frequency [Hz] | Mass participation factor | ||
---|---|---|---|---|
X | Y | Z | ||
1 | 2,763 | 0.0352 | 0 | 0.9474 |
2 | 3,114 | 0.9077 | 0 | 0.0353 |
3 | 3,719 | 0 | 0.6243 | 0 |
4 | 4,501 | 0.0494 | 0 | 0 |
5 | 5,068 | 0 | 0.3430 | 0 |
6 | 5,572 | 0 | 0.0115 | 0 |
개선 방안 및 검증
3.1 개선안 도출
3.2 유한요소해석을 통한 검증
Table 5.
Mode | Natural frequency [Hz] | Mass participation factor | ||
---|---|---|---|---|
X | Y | Z | ||
1 | 3,494 | 0.0624 | 0 | 0.8952 |
2 | 3,745 | 0.9052 | 0 | 0.0619 |
3 | 4,500 | 0 | 0.7945 | 0 |
4 | 5,846 | 0.0178 | 0.0001 | 0 |
5 | 6,248 | 0 | 0.1412 | 0 |
6 | 6,518 | 0 | 0.0273 | 0 |
결 론
1) 열교환기 브라켓의 크랙은 과도 진동에 의한 피로 균열이 발생하고 진전하여 발생한 것으로 SEM분석으로 확인되었다.
2) 초기 설계모델의 열교환기 브라켓에서, 해석으로 구한 Z축 방향의 등가응력은 피로시험으로 얻은 전단 내구 한도와 비교하여 안전율이 3.85이다. 이는 동적 반복응력의 안전율을 만족하지 않아 과도 진동으로 균열이 발생하여 파손된 것이다.
3) 브라켓의 두께를 증가시켜 개선된 모델은 응력해석에 의한 등가응력 기준으로 안전율이 9.39이다. 따라서 개선 모델은 안전하게 설계되어 진동시험에서 균열 발생이 없는 것으로 검증되었다.
4) 개선된 브라켓은 설계의 변경으로 다양한 진동 환경에서 항공기용 열교환기에 대한 건전성 및 내구성을 확보할 수 있다.